一、故障现象及状况
SZ-4型水环真空泵投入运行后,经常出现叶轮(材质为灰铁件)破碎现象,后我们改用铸钢叶轮,情况有所改善,但还是存在下述问题:
1、叶轮窜动与两侧泵盖摩擦,引起泵的性能严重下降。
2、叶轮与轴的配合破坏,叶轮松动引起断轴。
3、轴承室进水,轴承室内润滑油脂乳化,引起轴承损坏。
二、广一泵业分析故障原因及状况
由于SZ-4型水环真空泵叶轮与轴的配合为间隙配合,而且SZ-4泵的工作原理是叶轮偏心安装,存在交变工况受力严重不均。设备运行一段时间后,在受力不均的情况下,轴与叶轮配合部分磨损使轴与叶轮间隙加大,致使叶轮在轴上窜动,间隙进一步加大后,使轴所受的径向力加大,**终造成泵轴疲劳断裂。同时,叶轮在轴上的窜动使叶轮间歇性与两侧泵盖摩擦,使叶轮与泵盖间间隙加大,在影响性能的同时,造成两侧泵盖磨损严重,从而导致机泵失效报废。
另外,由于SZ-4轴承体与轴间为毛毡式防尘密封,不能有效地阻止填料漏水进入轴承室内,引起轴承室内油脂乳化,破坏轴承的润滑,从而引起轴承烧损。
三、改进措施
广一泵根据SZ-4型水环真空泵的故障现象及状况分析,我们认为引起一系列故障的主要原因是叶轮与轴的松动。要根本解决此问题,只有与泵的制造厂共同研究解决叶轮松动问题。
我们提出将泵原设计中叶轮与轴的间隙配合,改为过盈配合,经与泵制造厂共同研讨,制订了一套改进方案,广一水泵厂总结具体如下:
1、以国家标准GB5371-85财盈配合的计算和选用)的标准规定及指南的指导进行设计改进。
2、叶轮与轴的配合选用H7/r6公差配合,结合面长度为叶轮两端各84mm配合长度,其计算详见第四部分,“设计计算”。
3、轴承采用73315滚动轴承两端支撑,其定位由每个轴承的两侧轴承压盖控制,其内侧轴承盖上镶有油封,以防止填料水窜入轴承室。
四、设计计算
已知:包容直径da=160mm,结合直径df=90mm,被包容件内径di=0mm;
结合长度lr=172mm,微观不平十点髙度Rzi=0.0032;
包容件屈服点o=230MPa,包容件弹性模量Ea=190000N/mm²;
被包容件屈服点o=785MPa;被包容件弹性模量Ei=211000N/mm2;
包容件和被包容件的泊松比ya=yi=0.3,摩擦系数u=0.11;
电机转速n=730r/min,电机功率P=75kW。
五、结论
经过对某公司的几台SZ系列水环式真空泵进行上述技术改造,机泵故障率明显降低,由过去的**短间隔400小时检修一次延长至**短间隔4000小时检修一次。可见改造**解决了该种类型机泵故瘅频发的根本原因。同时,对该泵的结构及技术更新也提供了可靠的依据。
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